2月19日,國網湖北送變電工程有限公司員工完成了咸寧500千伏赤咸Ⅱ回線智能化試點檢修工作。這是國網湖北省電力有限公司首次開展輸電線路全流程智能化檢修。
螺栓緊固機器人在赤咸Ⅱ回線上自主行走,完成檢修任務。程超 攝
此次試點作業(yè)共開展3天,湖北送變電公司投入了20余套智能設備。相較于傳統(tǒng)人工檢修方式,全流程智能化檢修模式風險小、成本低且效率高。
19日當天,在赤咸Ⅱ回線一基鐵塔檢修現(xiàn)場,飛手宋心語操控FC-30重載無人機搭載X射線探傷機器人為耐張塔壓接管探傷。這架重載無人機頂部裝備了大功率射線機,下方則通過連接鉤搭載探傷機器人。宋心語收到起飛指令后輕推搖桿,無人機穩(wěn)穩(wěn)升空,將探傷機器人運送至待檢測線路上空。她根據導線間距調整了機器人的四輪寬度,使其與導線匹配,隨后將機器人放置在兩根導線上。機器人沿著導線緩緩移動至檢測點,將成像板精準放置于壓接管的內側。
隨后,重載無人機攜帶射線發(fā)射裝置,對準壓接管另一側。宋心語按下拍攝按鈕,探傷機器人搭載平板成像系統(tǒng)在10秒內便將無人機照射的X射線投影實時轉化為高清數字圖像,傳回地面終端系統(tǒng)。如此循環(huán)往復,直至所有壓接管檢測完畢。
湖北送變電公司在此次試點檢修中共投入7類無人機,它們分別搭載專用智能設備完成了驗電、掛拆接地線、零值檢測等8項核心任務。檢修過程獲得的所有數據均實時上傳至微應用平臺,平臺自動生成分析報告,為后續(xù)線路風險評估和缺陷智能識別算法優(yōu)化提供了樣本支持。
在不遠處的作業(yè)現(xiàn)場,現(xiàn)場總指揮王明正全神貫注地指揮飛手操控另一架。無人機搭載著一臺螺栓緊固機器人緩緩升空。這臺螺栓緊固機器人重約20千克,被無人機精準放置到導線上方后,自主行走至故障點附近。機器人背部的伸縮臂不時探出,通過高清攝像頭精準識別螺栓。隨后,它按照預設的扭矩值,逐一完成故障點螺栓的緊固任務。“這臺機器人支持人機協(xié)同和自主作業(yè)兩種模式,能夠連續(xù)工作1小時,故障定位誤差在5毫米以內。”王明介紹。
在檢修塔位下方,操作人員手持遙控器與螺栓緊固機器人建立連接,全程跟隨并監(jiān)控機器人自主作業(yè)。一旦遇到突發(fā)情況,機器人能夠迅速切換至人機協(xié)同模式,確保作業(yè)的連續(xù)性和安全性。10分鐘內,機器人消除了2處螺栓松動缺陷。與傳統(tǒng)人工操作相比,無人機搭載機器人整體工作效率提升了50%。
湖北送變電公司8人團隊借助20余套智能設備,在3天內完成了原本需5天完成的工作量。(饒鴻捷)
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