煉油企業(yè)的人們常說,煉油就是煉設(shè)備,設(shè)備的重要性不言而喻。對于煤制油企業(yè)來說,復(fù)雜的工藝技術(shù)流程對設(shè)備的要求更高。十多年前,國家能源集團化工公司建成的世界首套百萬噸級煤直接液化生產(chǎn)裝置,曾經(jīng)好多設(shè)備來自進口。為解決設(shè)備卡脖子問題并降低建設(shè)和運營成本,煤制油化工人始終堅信“中國人一定能,中國設(shè)備一定行”,勇闖設(shè)備國產(chǎn)化難關(guān),走出了一條設(shè)備國產(chǎn)化的自主創(chuàng)新之路。
2021年,化工公司在把握機遇中實干前行,在攻堅克難中開拓進取,開展設(shè)備技術(shù)攻關(guān)、國產(chǎn)化應(yīng)用改造及修舊利廢工作112項,節(jié)約費用約6000萬元,推動煤直接液化裝備技術(shù)水平不斷進步,裝置運行效率不斷提升,交出了一份厚重提氣的成績單。
打破封鎖,探索反應(yīng)器循環(huán)泵自主維修
如果將煤液化裝置比作一個鋼鐵巨人,那么反應(yīng)器循環(huán)泵就是這個巨人的心臟。由于煤直接液化工藝具有高溫高壓、介質(zhì)復(fù)雜且流速快等特性,對循環(huán)泵的泵殼和泵體密封面及密封墊片會有不同程度損傷。
反應(yīng)器循環(huán)泵采用進口的電機油浸式離心泵,出于技術(shù)保護原因,廠商提供的技術(shù)資料寥寥無幾且不包含設(shè)備核心數(shù)據(jù)。同時該型反應(yīng)器循環(huán)泵在國內(nèi)應(yīng)用屈指可數(shù),無任何維修經(jīng)驗可循,設(shè)備維護只能依托外方專家親自到現(xiàn)場進行指導(dǎo),維護費用居高不下。
受新冠疫情影響,在2021年度大檢修期間,外方專家不能按期入境到場,而循環(huán)泵泵殼密封面的維修工作在鄂爾多斯煤制油尚屬首次。如何解決密封面磨損問題成為擺在煤制油人面前的一個大難題,從零開始、自主維修、自主攻關(guān)成為了他們執(zhí)著前進的方向。
知之非艱,行之惟艱。困難再次激發(fā)了煤制油化工人敢為人先、主動而為的秉性。他們以問題為導(dǎo)向成立了由機械、電氣、儀表等專業(yè)組成的技術(shù)攻關(guān)團隊,通過召開專題會進行論證、評估,參考已有的圖紙資料和歷次檢修數(shù)據(jù),充分利用現(xiàn)場加工、精密測繪相關(guān)資源,嚴(yán)格控制現(xiàn)場測繪和加工精度,經(jīng)過10個晝夜的奮戰(zhàn),高效完成了反應(yīng)器循環(huán)泵殼體、泵體密封面的自主修復(fù)工作。通過對修復(fù)后的密封面各部尺寸進行研究推演,創(chuàng)造性的對原密封墊片進行了升級,和對循環(huán)泵安裝的原墊片間隙值進行模擬和修正,優(yōu)化了螺栓受力和密封性能。煤液化兩臺反應(yīng)器循環(huán)泵安裝投用后,密封面零泄漏,達到歷次開車最佳狀態(tài),實現(xiàn)了一次開車成功并安穩(wěn)運行。
此外,在檢修期間,公司技術(shù)攻關(guān)團隊還利用現(xiàn)有技術(shù)資料,在充分分析反應(yīng)器循環(huán)泵雙變頻控制系統(tǒng)歷年運行和檢修數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,對控制系統(tǒng)內(nèi)49種關(guān)鍵電器元件和533個單體元件進行了自主更新調(diào)試,優(yōu)化了雙變頻控制系統(tǒng)設(shè)置,并自主完成了后臺監(jiān)控功能的組態(tài)調(diào)試和雙變頻控制系統(tǒng)二次控制回路修改完善相關(guān)工作,大幅提升了系統(tǒng)運行的安穩(wěn)性。
此次探索嘗試,使化工公司掌握了反應(yīng)器循環(huán)泵密封面修復(fù)和雙變頻控制系統(tǒng)改造技術(shù),填補了國內(nèi)技術(shù)空白,大幅降低了維修費用,也成為煤制油化工人勇于挑戰(zhàn)進口設(shè)備檢修技術(shù)難題的經(jīng)典案例,意義深遠。
圖為煤液化四聯(lián)合裝置
創(chuàng)新改造,實現(xiàn)膜分離壓縮機節(jié)能新突破
經(jīng)過多年努力,煤直接液化領(lǐng)域的重要裝備國產(chǎn)化攻關(guān)不斷取得突破。但是與國外同行相比,重大裝備及關(guān)鍵部件技術(shù)攻關(guān)工作依然任重道遠。
膜分離壓縮機是煤液化裝置的核心設(shè)備之一,屬于兩列對稱雙缸雙作用往復(fù)式壓縮機,生產(chǎn)中執(zhí)行兩開一備,其主要作用是將膜分離系統(tǒng)提純后的氫氣經(jīng)過壓縮加壓送至反應(yīng)系統(tǒng),提供煤液化反應(yīng)所需氫氣。在正常生產(chǎn)期間,始終有一臺壓縮機處于低負(fù)荷狀態(tài),存在“大馬拉小車”現(xiàn)象,一方面易造成曲軸受力不均,總排氣量只能通過出口返入口的調(diào)節(jié)閥來控制,不利于調(diào)節(jié)閥的長周期運行;另一方面,壓縮后多余的氣體又返回入口重復(fù)壓縮,消耗大量無用功。
設(shè)計不合理、工藝有瑕疵、能耗高居不下……面對一個接一個的難題,煤制油化工人毅然選擇對壓縮機進行無級氣量調(diào)節(jié)改造,以此實現(xiàn)膜分離壓縮機的安全、節(jié)能、可控運行。
對于往復(fù)式壓縮機而言,傳統(tǒng)的氣量調(diào)節(jié)方式雖然能有效調(diào)節(jié)所需氣量,但都是在壓縮機耗能做功之后來實現(xiàn)氣量控制,屬于“勞而無功”的調(diào)節(jié)。無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)屬于新型調(diào)節(jié)方式,可實現(xiàn)壓縮機從30%至100%的無級氣量調(diào)節(jié),按需輸送定量壓縮氣體,避免驅(qū)動電機做無用功,節(jié)約電能。
此項改造前后的差距有多大?在大多數(shù)人眼里僅僅是應(yīng)用新設(shè)備的細(xì)微差異,但在專業(yè)人員眼里,它代表著膜分離壓縮機運行質(zhì)的變化,可減少能耗、大幅降低故障率,助力壓縮機穩(wěn)定運行。
而每項技術(shù)改造都會面臨“水土不服”的風(fēng)險。無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)在化工公司煤制油為首次應(yīng)用,沒有任何運行經(jīng)驗可借鑒,在試運行階段中曾出現(xiàn)吸氣閥工作異常、液壓執(zhí)行器控制電路板運行異常、控制油壓異常等問題。明知山有虎偏向虎山行,遭遇挫折的煤制油人并沒有退縮,積聚力量繼續(xù)攻關(guān),結(jié)合圖紙不斷改善產(chǎn)品設(shè)計,強化生產(chǎn)過程的精心監(jiān)控,拿著“放大鏡”尋找設(shè)備瑕疵,積極分析原因、查找對策,通過細(xì)致排查整改,實現(xiàn)了從壓縮機機組零部件到整機試車檢驗的全過程質(zhì)量管理。
自煤直接液化裝置本周期開工運行以來,膜分離壓縮機無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)就像馴服的野獸,脾氣變得柔和穩(wěn)定,相關(guān)參數(shù)符合工況要求,調(diào)節(jié)閥故障問題得以有效解決,機組節(jié)能運行效果明顯,同時提高了操作自控率,為裝置長周期穩(wěn)定運行提供了重要保障。
潛心攻關(guān),穩(wěn)步推動氣化核心設(shè)備國產(chǎn)化
對于煤制油化工人來說,設(shè)備國產(chǎn)化攻關(guān)就像是釘釘子,需要一錘一錘接著敲,一顆一顆牢牢釘,堅持下去,必然會讓裝置安穩(wěn)運行的基礎(chǔ)更加牢固。
煤直接液化裝置所需的大部分氫氣來自煤制氫裝置,而煤制氫裝置的核心——氣化裝置采用了激冷流程,其激冷氣壓縮機K1301自然是流程中的關(guān)鍵機組,可謂重中之重。過去它采用的是進口離心壓縮機,2020年,經(jīng)過設(shè)備專業(yè)技術(shù)攻關(guān),自主完成了壓縮機轉(zhuǎn)子部分的國產(chǎn)化擴能改造。而激冷氣壓縮機驅(qū)動側(cè)的高壓變頻設(shè)備已運行十余年,在機組擴能后更是出現(xiàn)了整流變壓器容量不足、長期高溫告警運行、內(nèi)部繞組絕緣效能下降等一系列問題。
尤其是整體封裝進口自國外的整流變壓器需要維修,如果要進行原品牌購置替換,面臨高額的采購費用、漫長的供貨周期、狹小的安裝空間等諸多制約因素。為了打破僵局,2021年化工公司煤制油的機電儀專業(yè)攻關(guān)團隊決定開辟整流變壓器國產(chǎn)化新路。
國產(chǎn)化之路必然是困難重重,首先,原機配套整流變壓器重約7噸,且空間占位大,建設(shè)期未設(shè)計吊離通道,怎么布置?如何吊運?其次,原機整流變壓器封裝并柜布置,國產(chǎn)化之后分體設(shè)計如何連接?是否可靠?同時,國產(chǎn)化后的整流變壓器溫控系統(tǒng)、接線觸點、散熱系統(tǒng)、輔助電源配置都需要與原機封裝整流變功能一致,能否匹配?是否兼容?
為了在時間緊、任務(wù)重的情況下交出滿意答卷,攻關(guān)團隊早早籌劃土建改造、承重核算、吊裝模擬,反復(fù)推敲施工過程,盯住檢修期,以增容改造為出發(fā)點,以國產(chǎn)化應(yīng)用為切入點,以穩(wěn)定可靠為落腳點,多專業(yè)多方面對接,通過多途徑比選,擇優(yōu)敲定國產(chǎn)化方案,多措并舉最終按期完成機電儀聯(lián)調(diào)并安全交付,實現(xiàn)了整流變壓器全部主材、輔材、配件、溫控、散熱系統(tǒng)的國產(chǎn)化。
機組投用的那一刻,攻關(guān)團隊人員的喜悅、感慨之情奔涌而出。國產(chǎn)化整流變壓器運行平穩(wěn),各項電氣指標(biāo)無一異常,溫控系統(tǒng)工作正常,負(fù)載轉(zhuǎn)速提升至額定后,整流變壓器的監(jiān)測溫度指示由高溫告警時期的110℃大幅下降到了50℃左右,機組可以完全發(fā)揮擴能效果,為裝置的安穩(wěn)運行提供了堅實保障。同時,此項改造為重要電氣裝備的國產(chǎn)化攻關(guān)錘煉了隊伍、積累了寶貴經(jīng)驗。
惟創(chuàng)新者進,惟創(chuàng)新者強,惟創(chuàng)新者勝。這里的創(chuàng)新步伐從未停止?;す痉e極貫徹落實習(xí)近平總書記視察榆林化工重要講話精神,把加強科技創(chuàng)新作為最緊迫任務(wù),加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新,通過對關(guān)鍵設(shè)備運行難題進行攻堅,強化創(chuàng)新管理,加大研發(fā)深度,尋求大型機組性能新突破,逐步推動裝置整體增效升級,將創(chuàng)新工作不折不扣落到了實處,為煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展積蓄強勁動能。
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