今年以來,永安發(fā)電公司持續(xù)推進(jìn)精益管理。經(jīng)過一段時間的實踐和探索,公司各種項目精益團(tuán)隊奮力攻關(guān),陸續(xù)破譯了機(jī)組節(jié)能降耗“密碼”,其中運行部精益小改善課題《優(yōu)化熱風(fēng)保養(yǎng)步驟,節(jié)約廠用電》成效顯著。
課題組從管理損耗、動作損耗、時間和搬運損耗、人力和材料損耗四個方面進(jìn)行系統(tǒng)的現(xiàn)狀分析,找出了“盡可能減少換熱器內(nèi)的殘留水分”的痛點,并進(jìn)行對癥下藥。
精益小組利用機(jī)組原有設(shè)備,啟動真空泵在汽機(jī)系統(tǒng)凝氣器處建立真空,利用負(fù)壓抽吸力,通過汽輪機(jī)主汽門前的疏水管道,將換熱器中殘余的水分抽出來,從而達(dá)到減少換熱器殘留水分,縮短熱風(fēng)保養(yǎng)系統(tǒng)運行的時間的目的。
通過本次精益改善,單次熱風(fēng)保養(yǎng)設(shè)備運行的時間由原來的十天縮短到七天,降幅30%;耗電成本從12.9萬元降低到8.3萬元,降幅35.7%,精益改善效果顯著。