淺談利用DMAIC降低630MW機組供電煤耗管理

發(fā)布時間: 2019-11-21   來源:中國電力網(wǎng)  作者:朱峰

一、引言

  隨著煤炭價格持續(xù)走高和國家能源政策的影響,火力發(fā)電企業(yè)節(jié)能減排壓力不斷增大。降低國產(chǎn)630MW發(fā)電機組供電煤耗,已成為各火力發(fā)電廠共同的難題。研究降低國產(chǎn)630MW發(fā)電機組供電煤耗,降低企業(yè)發(fā)電成本,提高企業(yè)核心競爭力,對企業(yè)完成節(jié)能減排工作有重要意義。

  二、用精益管理DMAIC工具降低630MW機組供電煤耗。

  1. DMAIC是六西格瑪管理中流程改善的重要工具。六西格瑪管理不僅是理念,同時也是一套業(yè)績突破的方法。它將理念變?yōu)樾袆?,將目?biāo)變?yōu)楝F(xiàn)實。DMAIC是指定義Define、測量Measure、分析Analyze、改進Improve、控制Control五個階段構(gòu)成的過程改進方法,一般用于對現(xiàn)有流程的改進,包括制造過程、服務(wù)過程以及工作過程等等。

  2. .2017年我司#5、#6機組都進行了重大技改,在經(jīng)濟性上有了大幅提升,在技改層面無改善空間, 2017年我司三期供電煤耗為300.56g/kWh,需進一步挖潛。

  三、降低630MW機組供電煤耗的因素。(Define,簡稱D)

  1. 通過DMAICD階段,分析現(xiàn)狀,定義CTQ和Y分析出影響供電煤耗的因素。

  2. 汽機熱耗率高是因汽輪機高中低壓缸效率、初終參數(shù)、再熱循環(huán)和回?zé)嵫h(huán)效率下降引起。

  3. 汽機熱耗率(單位:kJ/kWh)=((主汽焓值*主汽流量+再熱蒸汽焓值*再熱蒸汽流量-給水流量*給水焓值-冷再熱蒸汽流量*冷再熱蒸汽焓值-過熱器減溫水流量*給水焓值-再熱器減溫水流量*再熱器減溫水焓值)*0.001-供熱量)/發(fā)電功率

  4. 鍋爐效率低主要是因為排煙熱損失(q2)、化學(xué)未完全燃燒損失(q3)、機械未完全燃燒損失(q4)、散熱損失(q5)及灰渣物理熱損失(q6)造成。

  5. 鍋爐效率(單位:%) =(1-q2-q3-q4-q5-q6)*100

  6. 發(fā)電機效率一般變化非常小,一般熱力計算中將其用0.9895常數(shù)進行計算

  7. 反平衡管道效率ηgd=(1- △Qgd/ Qgl) × 100%,管道效率取行業(yè)默認值

  8. 廠用電率=生產(chǎn)廠用電量/發(fā)電量,主要體現(xiàn)在發(fā)電過程中所消耗電量的大小

  四、降低630MW機組供電煤耗的M階段(Measure 簡稱M)

  1. 通過DMAIC漏斗理論分析出影響供電煤耗的具體因素

  以下是利用DMAIC工具中的M階段分析降低供電煤耗的因素。得出的結(jié)果:

  1.1熱耗與煤耗正相關(guān),關(guān)系吻合;熱耗的影響因素細化:

  1) 機組負荷率。

  2) 供熱量。

  3) 循環(huán)水量及凝器真空。

  4) 滑壓曲線。

  5) 高壓加熱器及低壓加熱器端差。

  6) 汽機葉片結(jié)垢即通流面積結(jié)垢。

  7) 汽機系統(tǒng)存在泄漏。

  1.2爐效與煤耗負相關(guān),關(guān)系吻合;爐效的影響因素細化:

  1) 鍋爐主再熱氣溫

  2) 空預(yù)器漏風(fēng)量大

  3) 鍋爐飛灰含碳量大

  4) 機組負荷率

  5) 鍋爐燃燒調(diào)整,不完全燃燒熱損失

  1.3廠用電與煤耗正相關(guān), 關(guān)系吻合合。

  1) 吸風(fēng)機電耗

  2) 循環(huán)水泵電耗

  2. 通過DMAIC的M階段,樹圖,微觀流程圖,因果矩陣,F(xiàn)EMA等工具篩選出10個關(guān)鍵因子

  3) X12供熱量

  4) X15滑壓曲線

  5) X16真空系統(tǒng)泄漏

  6) X21磨煤機出口溫度

  7) X22吹灰頻率

  8) X23OOS系統(tǒng)輔助

  9) X24飛灰含碳量

  10) X25氧量設(shè)定自動

  11) X53循泵運行方式

  12) X54空預(yù)器差壓

  3. 通過DMAIC的M階段快贏改善方法將其中5條完成改善

  4. 改善漏斗的應(yīng)用

  5. "降低供電煤耗"流程經(jīng)過FMEA后,仍然需要分析和驗證的X有:

  1) X12供熱量

  2) X15滑壓曲線

  3) X53循泵運行方式

  4) X24飛灰含碳量

  5) X25氧量設(shè)定自動

  五、降低630MW機組供電煤耗的A階段(分析Analyze 簡稱A)

  1. A階段通過收集數(shù)據(jù),采用回歸工具分析出影響因子,采取措施進行改善。

  2. 滑壓曲線設(shè)計

  滑壓曲線更改后:

  典型工況節(jié)能評估

  負荷  MW  540 480 420 360

  節(jié)能評估  g/(kW.h)  1.18 0.42 0.8 0.61

  節(jié)流調(diào)節(jié):就是全部蒸汽都經(jīng)過一個或幾個同時開、關(guān)的調(diào)節(jié)汽門,然后流向第一級噴嘴。這種配汽方式主要是改變調(diào)節(jié)汽門的開度對蒸汽進行節(jié)流以改變進汽壓力,使有用的焓降發(fā)生變化,并相應(yīng)改變蒸汽流量,來調(diào)節(jié)汽輪機的功率。采用節(jié)流調(diào)節(jié)時,減少汽輪機功率主要是借助節(jié)流作用,負荷越低節(jié)流損失越大,造成汽輪機相對內(nèi)效率降低。但節(jié)流調(diào)節(jié)與噴嘴調(diào)節(jié)比較,在負荷變化時級前溫度變化較小,對負荷的適應(yīng)性能較好。但只有帶額定負荷且調(diào)汽門全開時,效率最高。

  噴嘴調(diào)節(jié):就是蒸汽經(jīng)過幾個依次開、關(guān)的調(diào)汽門通向汽輪機的第一級,每個汽門分別控制一組調(diào)節(jié)級噴嘴。調(diào)節(jié)級都是做成部分進汽的,在設(shè)計工況下,除最后一個汽門外,其他調(diào)汽門都在全開狀態(tài),所以無節(jié)流損失。在低負荷運行時,噴嘴調(diào)節(jié)比節(jié)流調(diào)節(jié)效率高,且比較穩(wěn)定;但在工況變化時,噴嘴調(diào)節(jié)使機組高壓部分的溫度變化較大,容易使調(diào)節(jié)級處產(chǎn)生熱應(yīng)力,從而使汽輪機負荷適應(yīng)性降低。

  我廠采用高壓缸采用噴嘴配汽法。高壓調(diào)門與高壓噴嘴室分開布置,由高壓導(dǎo)汽管連接。調(diào)節(jié)級噴嘴分成四個弧段,分別由四只調(diào)門控制。正常運行中采用順序閥控制,采用不適合的滑壓曲線運行,汽機的最后一個調(diào)門節(jié)流損失大。

  3. 循泵運行方式改善

  1) 以真空擬合汽耗,R方只有38.2,但整體影響的趨勢仍能反應(yīng)出真空與汽耗為反相關(guān),即同等條件下,真空越高,經(jīng)濟性越好。

 

  2)  以循環(huán)水量、水溫擬合真空,R方只有43,但整體影響的趨勢仍能反應(yīng)出循環(huán)水量、水溫與真空相關(guān),即同等條件下,循環(huán)水量越高、循環(huán)水溫越低,真空越高。

  3) 循泵運行方式改善。

  通過分析循環(huán)水量、水溫與真空關(guān)系以及對經(jīng)濟性的影響,整理循泵啟停歷史數(shù)據(jù),分析在當(dāng)前煤價情況下,增開循泵的成本與降低煤耗的平衡點(最佳真空)。確定最佳真空所對應(yīng)的循環(huán)水溫升11℃,為循泵啟、停用分界點。

  4. 提高大機組的供熱量。

  提高供熱量,對降低煤耗有利;增加現(xiàn)有的供熱客戶的用量和持續(xù)開發(fā)新的熱用戶;優(yōu)化供熱的運行方式,提高大機組供熱量。

  5. 降低飛灰含碳量的措施:

  根據(jù)汽機的優(yōu)化過的滑壓曲線控制主蒸汽壓力。控制鍋爐主再汽溫在較高水平??刂棋仩t飛灰含碳量在一個較低的水平上??偨Y(jié)出飛灰含碳量高問題點有:

  1) 磨組運行臺數(shù)偏多,磨組一次風(fēng)偏大。

  2) 煤粉細度無法保證,鍋爐不完全燃燒損失增加。

  3) 燃燒區(qū)低氧配風(fēng),控制Nox的排放,以及運行中對于鍋爐主再汽溫的控制要求,爐膛配風(fēng)經(jīng)常采用倒寶塔型配風(fēng),與飛灰含碳量控制要求相反

  4) 鍋爐燃燒調(diào)整優(yōu)化,控制鍋爐排煙損失降到最低。

  6. 上述主要措施中可以降低機組廠用電率的有:

  1) 調(diào)整磨煤機運行臺數(shù),降低制粉電耗

  2) 減少空預(yù)器漏風(fēng),一是在運行中要定期吹灰,二是在運行中要控制好SCR噴氨量,減少氨氣逃逸率,防止空預(yù)器低溫腐蝕,引起空預(yù)器前后差壓大,吸風(fēng)機電耗增大。

  3) 調(diào)整好循泵運行方式

  4) 盡量保持較高的機組負荷率,調(diào)整運行方式,大機組多發(fā)電。

  六、降低630MW機組供電煤耗的I階段(分析改進Improve簡稱I)

  通過之前測量M,分析A工作。我們找出了降低機組供電煤耗的幾個主要因數(shù),制定出了如下改進措施:

  1. 滑壓曲線優(yōu)化,將機組運行盡量運行與優(yōu)化過的滑壓曲線附近,降低汽機熱耗。

  2. 循泵運優(yōu)化行方式。

  通過分析循環(huán)水量、水溫與真空關(guān)系以及對經(jīng)濟性的影響,整理循泵啟停歷史數(shù)據(jù),分析在當(dāng)前煤價情況下,增開循泵的成本與降低煤耗的平衡點(最佳真空)。確定最佳真空所對應(yīng)的循環(huán)水溫升11℃,為循泵啟、停用分界點。

  3. 提高大機組供熱量,提高大機組熱電比。

  4. 采取降低飛灰含碳量的措施:

  1) 優(yōu)化磨煤機運行方式。下層磨維持高出力運行,上層磨在低載方式下運行??刂颇ッ簷C進口一次風(fēng)壓小于6.5KPa。

  2) 根據(jù)煤種調(diào)整磨煤機折向擋板,保證煤粉細度,減小鍋爐不完全燃燒損失。

  3) 燃燒器擺角置-5°;SOFA風(fēng)擺角置0°;D/E/F層燃料風(fēng)+10%偏置;CD/EF層二次風(fēng)+10%/15%偏置;50%負荷以上COFA風(fēng)全開;  SOFA風(fēng)開度控制SCR入口NOX200mg/Nm3

  4) 控制鍋爐參數(shù)在較高的水平。

  5) 盡量降低鍋爐排煙損失等

  七、降低630MW機組供電煤耗的C階段(控制Control  簡稱C)。

  總結(jié)改善經(jīng)驗,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件和持續(xù)改善的控制文件

  八、改善收益。

  我廠的供電煤耗從改善前的300.56g/kWh,降低到299.62g/kWh. 降低供電煤耗收益=降低供電煤耗值×年度供電量×年累標(biāo)煤單價=(300.56-299.62)*64.8488*750*100=457.1840萬元。

  九、結(jié)束語:

  1、項目小組成員更加深入的分析影響供電煤耗的因素,為后續(xù)改善打下基礎(chǔ)。

  2、學(xué)習(xí)和掌握DMAIC的分析改善思路,分析問題更加嚴謹邏輯性強,能力得到提升。

  3、基本掌握了DMAIC回歸分析、假設(shè)檢驗、SPC等改善工具。

  4、通過運行DMAIC工具,有助于引導(dǎo)生產(chǎn)運行人員分析降低機組供電煤耗。更好的進行機組的節(jié)能減排工作。

 

  參考文獻:

  [1] 岑可法,周昊等 大型電站鍋爐安全及優(yōu)化運行技術(shù)[M]第二版。北京:中國電力出版社。2003

  [2] 黃新元 電站鍋爐運行與燃燒調(diào)整[M] 第二版 北京,中國電力出版社

  [3] 徐華清  中國能源環(huán)境發(fā)展報告。 中國環(huán)境科學(xué)出版社,2006

      關(guān)鍵詞: 鎮(zhèn)江發(fā)電

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