本網(wǎng)訊(劉彎 寇春艷)“夏班長,你看咱們每次檢修拆裝CT(電流互感器)費時又費力!”
“是呀,還存在安全隱患?!?/p>
“考慮研究一個CT拆卸承載小車?!?/p>
“可以呀,肖班長,回去研究一下。”
這是三峽集團基地發(fā)展公司烏東德分公司兩位班長在一次CT檢修工作中的對話。一次檢修任務,一次對話,啟發(fā)了一項科技創(chuàng)新。
在更換CT過程中,供電管理部一次班發(fā)現(xiàn)柜內(nèi)設備空間狹小,每次只能由一個小個子的人進入后柜,且人進入后身體一直處于蹲式。CT安裝為倒置安裝,將CT一次、二次接線拆除后才能將底座螺絲拆除。螺絲每松一點,CT就會往下墜一點。檢修人員長時間處于蹲的狀態(tài),腿腳會麻木,CT本身較重,又必須牢牢托住,造成拆卸困難。整個過程,既要保證人身安全,又需確保其他設備不被擠壓或磕碰損壞。此外,拆裝一個間隔兩臺CT需耗時6小時左右,工作進度緩慢,導致用戶停電時間長。
針對存在的問題,一次班查閱資料、多次試驗,以10kV金908間隔為例,精確測量CT安裝的高度,以及避讓柜內(nèi)電氣設備能空出的余度。根據(jù)所測尺寸,班長肖坤朋初步繪制出CT安裝輔助小車設計圖。設計圖審批后,進入成品制作階段。材料按尺寸加工、打磨后,肖坤朋認真組裝材料,精確焊接,使CT安裝輔助支架得以成型。在短短兩天時間里,在能工巧匠的手下,一件身量雖小但非常實用的工具便做成了。
CT拆卸承載小車制作完成后,正式投入使用。以110kV金坪子變電站10kV金906間隔為例,使用小車后效率大大提升:省時,從原來的6小時工作量縮短為2小時;省力,只需調(diào)節(jié)螺桿上下移動托住CT,便能輕松拆除;省工,由4個人拆裝減少到2個人。
小車制作簡單,可推廣、能復制。在今后各廠站CT更換、CT檢修工作中,這個簡單的工具將大大提升效率、保證人身安全。
在三峽基地公司組織的創(chuàng)新成果申報中,此項技術獲得了公司第二屆職工創(chuàng)新大賽二等獎。榮譽的獲得,既是對崗位創(chuàng)新的肯定,同時也激發(fā)了員工的創(chuàng)新熱情。
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