截至10月19日,國家能源集團準(zhǔn)能集團設(shè)備維修中心24H平路機鏟刀工作刃應(yīng)用耐磨材料后已高效運行20天,大大延緩工作刃磨損速度,進一步減少配件消耗,達(dá)到降本增效目的。
24H平路機是哈爾烏素露天煤礦巖石、泥土道路平整工作的主力設(shè)備,該設(shè)備鏟刀工作裝置16.1米,上部安裝共6塊鐵質(zhì)工作刀刃,當(dāng)平路機利用工作刀刃修整道路時,由于工作刀刃切入地面深、負(fù)荷大,連續(xù)作業(yè)運行溫度高,導(dǎo)致工作刃磨損快,消耗大量檢修成本。
針對這一問題,該中心工程機械車間技術(shù)人員經(jīng)過大量研究與分析,從改善材料特性上尋找突破口,引進一種耐磨高分子特殊材料,此材料內(nèi)含硅錳等多種微量元素,在新工作刃坡口內(nèi)外兩側(cè),采用堆焊加電鍍的方式,加裝2公分防護性鍍層,大大增強刀片耐磨性,提高耐熱性,有效延緩工作刃磨損速度,減輕勞動量。
經(jīng)運行檢驗,使用耐磨材料后的工作刃可連續(xù)使用3周,預(yù)計一年可節(jié)約檢修成本80多萬元,減少216工時,實現(xiàn)降本增效的同時,避免設(shè)備調(diào)運周轉(zhuǎn),起到節(jié)能減排作用。
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